“班長(zhǎng),這批小試又出現(xiàn)了分層……”揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán)有限公司凍干粉針劑1號(hào)車間正在開展新產(chǎn)品的小試實(shí)驗(yàn),小試過程中發(fā)現(xiàn)部分產(chǎn)品外觀顏色不均勻,且上下層之間有明顯空隙,這些現(xiàn)象引起了車間的高度重視。
“新品含水量多、厚度大,現(xiàn)有的凍干工藝不適應(yīng),必須開展攻關(guān)?!避囬g主任陳澤陽決定迎難而上,帶領(lǐng)石穿QC小組擔(dān)下重任,提高新產(chǎn)品的凍干合格率。
該車間生產(chǎn)班長(zhǎng)車康凡今年3月剛加入石穿QC小組,該如何解決凍干產(chǎn)品底部“塌陷”這一棘手問題呢?
干燥藥品結(jié)構(gòu)的喪失、氣孔尺寸的減小以及體積的收縮引起的“塌陷”,不僅會(huì)影響產(chǎn)品的外觀質(zhì)量,而且還有可能導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量的不穩(wěn)定?!斑@說明凍干過程出現(xiàn)新情況?!避嚳捣步忉尩?,“想要解決問題,就得找到關(guān)鍵原因?!?/p>
產(chǎn)品凍干的過程影響因素猶如一張張細(xì)密的網(wǎng),石穿QC小組成員抽絲剝繭找出了6條線索,但主要原因的確認(rèn)又讓大家犯了難?!巴粋€(gè)階段里,可能有好幾種變量,比如一次干燥階段的板層溫度和箱內(nèi)壓強(qiáng),怎么分辨主次?”車康凡嘗試用多個(gè)圖表查找,但效果都不明顯,最后通過同學(xué)群求助,由計(jì)算機(jī)專業(yè)畢業(yè)的同學(xué)幫忙,歷時(shí)一周繪制了新圖表,最終確認(rèn)了板層溫度對(duì)產(chǎn)品凍干過程的影響更大。
關(guān)鍵原因確認(rèn)后,石穿QC小組成員沒來得及喘口氣,就很快投入到一輪又一輪的實(shí)驗(yàn)中。為了減少產(chǎn)品預(yù)凍降溫速率過快導(dǎo)致的塌陷,他們開展了6批實(shí)驗(yàn),才確認(rèn)了最優(yōu)降溫速率?!凹幢闶亲顑?yōu),但當(dāng)前的孔隙率仍然沒達(dá)到我們的預(yù)期?!苯M員于穎說,“通俗來講,孔隙率越高,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)越均衡,里面水分才正常揮發(fā),最后形成正常的結(jié)晶態(tài)?!?/p>
“我們按照專業(yè)技術(shù)公司的建議增加了回?zé)岵僮?,使產(chǎn)品結(jié)構(gòu)由小晶體轉(zhuǎn)變?yōu)榇缶w,提高孔隙率,降低塌陷率?!苯?jīng)過幾個(gè)月的歷練,車康凡對(duì)凍干工藝有了更深的理解。車間兩臺(tái)凍干機(jī)開足馬力同時(shí)運(yùn)轉(zhuǎn),組員們前前后后花了將近一個(gè)月的時(shí)間,找出了固定降溫速率和回?zé)岵僮飨嘟Y(jié)合的最佳解決方案。
在困難面前,揚(yáng)子江人發(fā)揚(yáng)水滴石穿的精神,攻克了一個(gè)個(gè)難關(guān)。在前不久落幕的第41次全國醫(yī)藥行業(yè)QC小組成果發(fā)表交流會(huì)上,石穿QC小組的攻關(guān)成果榮獲一等獎(jiǎng)。
目前,揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán)有限公司凍干粉針劑1號(hào)車間新產(chǎn)品平均凍干合格率基本穩(wěn)定在99.65%,比預(yù)期目標(biāo)高出了0.5個(gè)百分點(diǎn)。本次攻關(guān),不僅從根本上保證了產(chǎn)品質(zhì)量,還為后續(xù)一致性評(píng)價(jià)申報(bào)工作,打下了牢固基礎(chǔ)。 (唐毓敏)
《中國質(zhì)量報(bào)》【揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán)質(zhì)量巡禮·QC篇】