為了解決產(chǎn)品外觀質(zhì)量風險問題,揚子江藥業(yè)集團決定對頭孢粉針劑1號車間現(xiàn)有泡罩機成像系統(tǒng)進行改造升級。國外設(shè)備制造商可以應(yīng)客戶要求完成這一工作,但升級成本高達10萬歐元。
如何才能少花錢又辦成事?揚子江藥業(yè)集團頭孢粉針劑1號車間QC小組確定了《泡罩機成像檢測系統(tǒng)的設(shè)計》這一攻關(guān)課題。
該課題研發(fā)時間緊、任務(wù)重,車間主任張少坤卻信心滿懷:“我們是一支能啃硬骨頭的隊伍,要充分發(fā)揚揚子江人求索進取的精神,要在創(chuàng)新中體現(xiàn)團隊價值。”
這一席話激起了整個團隊的斗志。技術(shù)骨干們在利用下班和節(jié)假日休息時間對圖像處理工具進行反復(fù)測試時發(fā)現(xiàn):由于各品種塑蓋顏色及亮度值不同,很難找到一種合適的工具。
經(jīng)過近兩個月加班加點的奮戰(zhàn),小組成員根據(jù)分析成像檢測系統(tǒng)原理,并結(jié)合缺陷產(chǎn)品識別要求,找到了一個方案:圖像“強度”處理工具?!皬姸取惫ぞ卟捎?~255二化值,可在屬性內(nèi)利用最小工具分別設(shè)置標簽和塑蓋的亮度值。其中,低于所設(shè)置的亮度值則判斷為有標簽或有塑蓋產(chǎn)品,否則為無標簽或無塑蓋產(chǎn)品。
識別方案找到了,如何將其接入到現(xiàn)有的設(shè)備程序中成了新難題?!凹纫獙⑼鈦沓绦驕蚀_地接入設(shè)備的識別、剔除系統(tǒng),實現(xiàn)兼容,又不能干擾其他程序的運行。這項工作對于我們小組來講,是一個挑戰(zhàn),但我們有信心完成。”設(shè)備主任陳巧根在提出要求的同時,也給團隊打氣。
經(jīng)過1個多月的不斷努力,技術(shù)骨干們終于編輯出一段可實現(xiàn)成像檢測信號和設(shè)備剔除信號相兼的處理程序。經(jīng)成像檢測試驗證明,該設(shè)備能夠明顯的區(qū)分有無標簽和塑蓋的情況。
在攻關(guān)最后階段,小組成員經(jīng)過市場調(diào)研,通過對比篩選,找到了能高速抓拍的高清攝像機。通過車間系列檢測檢查,發(fā)現(xiàn)成功率高達100%。這意味著,歷時100多個白天黑夜、歷經(jīng)近200次反反復(fù)復(fù)的試驗,小組成功完成了泡罩機成像檢測系統(tǒng)的設(shè)計,一舉攻克了能夠自動檢驗并剔除缺瓶簽、缺塑蓋類這一質(zhì)量缺陷不合格品難題。這一攻關(guān)為公司節(jié)省了60萬元。
在2016年7月初舉辦的全國醫(yī)藥行業(yè)QC論文大賽上,揚子江藥業(yè)集團頭孢粉針劑1號車間QC小組獲得了全國一等獎!這是對車間創(chuàng)新工作的最好褒獎。 (秦 瀅)
《中國質(zhì)量報》